以起到密封和自身保护的作用。不等高唇Y形圈,其短唇与密封面接触,滑动摩擦阻力小,耐磨性好,寿命长;长唇与非相对运动表面有较大的预压缩量,工作时不易窜动。由于聚氨酯材质的Y形圈硬度高、预压缩量大,在安装、更换时常常会造成密封圈被挤破、翻卷和咬边等损坏现象,从而起不到应有的密封效果,甚至失效。装配时,我们曾用螺丝刀将密封唇沿缸径往里压;或用细铁丝将密封圈的外唇捆紧,使其外径小于缸的内径,然后将密封圈送人缸内,再将细铁丝抽出。但这两种装法都容易将密封圈划伤,导致密封失效,增加维修时间。针对这种情况,我们用0.lmm厚的冷轧钢带或铜皮将其剪成长方形,其长度等于Y形圈外径的周长,然后用它将密封圈裹紧,再一点一点地送人液压缸缸筒中。
待外唇口全部进人缸筒后再将其抽出,安装效果较好。按下K2撑紧控制按钮,KZ各撑靴缸(8组撑靴,16个撑靴油缸)以“差动快进”低压撑紧工况伸出,当油缸大腔压力达到18.5Mpa时,应转人“工进”高压撑紧工况。但此时发现控制阀发出“”的响声,油缸大腔压力迅速降为0,而后又快速升至18.5MPa,在0和18.5MPa之间发生转换。无法转人“工进”工况,提高撑紧压力,达到撑紧状态。在撑靴油缸以“差动快进”工况伸出时,当油缸大腔压力达到18.5Mpa时,停止撑紧,此时,油缸压力将缓慢下降,待压力下降0.3-0.4MPa时,再继续撑紧,这样撑靴油缸压力在达到18.5MPa时,可顺利转人“工进工况”,达到撑靴油缸规定的撑紧压力25.OMPa以上。
从PLC程序可知,按下KZ撑紧按钮,K2撑靴油缸以“差动快进”工况低压撑出,当外K撑靴压力大于18.5Mpa时,可编程控制器PLC发出指令,P01—148—Ylb失电,P01—147一Y5得电,P01—147—Y7失电,KZ撑靴油缸以“工进”高压撑紧工况撑紧在隧道壁上。我们知道,当撑靴撑在隧道壁上时,此刻油缸大腔小腔相通,且无液流流动,其压力亦即大腔的18.5MPa。撑靴油缸大腔液压锁在P01—147—Y5得电时是打开的,油缸小腔与油箱相通,大腔与插装问“A”口相通,但由于插装阀213.1逻辑口的“慢开慢闭”特性,此时插装阀尚未完全关闭,“A”口与“B”口仍是相通的,即油缸大腔此刻亦与油箱相通。
导致大腔与小腔同时卸压。当Pie监测到压力泄至低于5.OMPa时,从程序可知,PLC指令又恢复低压撑紧状态,P01—148—Ylb与P01—147—Y7得电,这就是上述现象中的“”两声,第一声为P01—147—Y7得电,第二声为P01—148—Ylb得电。正常情况下,当外K撑靴压力大于18.5MPa撑靴转入高压撑紧工况时,其撑靴压力也会迅速降至14.OMPa,再升高到25.OMPa的高压撑紧状态。分析认为,这是因为插装闹开闭时间所影响,另外有时也发现当外K关闭一对撑靴再撑紧时,这种现象就时常出现。因为关闭一对撑靴后,油缸大腔从插装阀泄流流量不变,但撑靴压力会下降更大,所以,更易使压力在插装阀关闭时间内卸至低于5.OMPa。
要避免这类情形出现,在不改变液压元件特性时,可由操作途径来实现,即在插装间完全关闭时间内,使大腔压力不泄至低于5.OMPa。由于插装问从完全打开到完全关闭时间已无法改变,但可以实现插装间在不完全打开时就使撑靴油缸转人高压撑紧状态,从而缩短油缸大腔的泄压时间,即分两次低压撑紧撑靴油缸。方法是在大腔压力接近18.5MPa时,松开撑紧按钮,此刻插装间正慢慢关闭,高压撑紧阀处于上位,低压撑紧阀处于中位,油缸压力只会因内泄而降压,待压力降下0.2—0.3MPa时,插装间已关闭,再按撑紧按钮,此时插装阀慢慢打开,但因撑靴已撑在隧道壁上,所以大腔压力很快达到18.5Mpa,PLC控制器使P01—147—Y7得电。